Ptit délire du soir suite à un print de @Lexus
(vidéo Facebook surement pas lisible sur Tapatalk)
L'avantage de ce modèle de Tiny Whoover c'est que y'a pas besoin de dépouiller le Tiny Whoop ni même de le régler (juste désactiver l'airmod)
J'ai pas pu jouer ailleurs que dans ma petite cuisine à cause du bruit et des enfants qui dorment lol
Bonjour,
Pour ma build 2.0 je câble tranquillement ma FC... Mais là je bloque. C' est la premiere fois que j' ai un VTX à cabler.
Pour le power in ce sera sur le 5V, le GND dur le GND ....
Mais le les 5 autres ?
qui va sur la
Non, mais j'ai trouvé, ça va sur la Swift, mais je ne l' ai pas encore reçu !
Un beau premier message en tout cas
Non c'est pire, j'avais tout soudé nickel, deja configuré INAV... mais j'ai eu un doute sur la tension de sortie d'un PIN...en mesurant avec lipo j'ai glissé et claque plus de FC.
Genre "Regis utilise un multimetre"
Salut tout le monde J'ai fini récemment de faire ce truc :
Bon les composants : esc, moteur, et servo, récepteur radio, lipo...
C'est terrible sur le carrelage dans la maison ! J'ai juste une petite chauffe d'esc mais c'est normal !
Je ferai deux vidéo sur ma chaîne prochainement de test et fabrication "luk fpv" https://www.youtube.com/channel/UCqLMckMQoMjtGN4am3b5w2g/featured
Lucas
Hobbyking vient de sortir son nouveau masque diversity. https://hobbyking.com/fr_fr/quanum-cyclops-diversity-fpv-goggle.html
Il a l'air bien, mais à savoir si les lunettes rentreraient à l'intérieur.
Ça me semble être une bonne frame, même pour un débutant comme moi je cherche à me lancer dans l'un construction d'un mini quad et je viens de découvrir ce forum
merci pour vos réponses, ma i6 gère deja 3 drones donc no souci niveau a ce niveau, problème résolu après avoir flashé sous BF3.3 et en remettant les même paramètres que d origine et la c est nickel, donc si jamais qqun a ce souci, flash et flight^^, merci encore pour votre reactivité
J'avoue que j'ai un doute la dessus mais ce fut un test furtif suite au passage éclair de Lexus pour un échange de matos ^^ Jvous tiens au courant mais c'est pas la modif la plus chiante à faire au pire ^^
Ok La en l occurence elles sont bien a 90 degres mais a l horizontale, enfin on vole rarement bien a plat =) Ce qui m inquiete un peu c est qu elles sont autour de la 5.8 de la video
Bonjour matex
Dans betaflight le % cpu correspond a la capacité du processeur utilisé donc plus c'est bas mieux c'est.
6% ça veut dire 94% encore sous le pied pour augmenter la fréquence de la boucle pid mais pas forcément du giro qui suivant les modèles ont leurs propres limitations.
Après même si les cpu des fc sont pratiquement tous les mêmes y doit y avoir d'autres facteurs qui font que la carte accepte ou non certaines fréquences.
En tout cas 8/8 avec cpu 6% c'est très bien.