Aller au contenu
forfait montage drone fpv

Classement

Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation dans 17/07/2020 Dans tous les contenus

  1. Certainement des "Pas bonnes" 😉
    2 points
  2. 2 points
  3. Hop, avec le test de l'Insta360 GO, j'ajoute ce petit vol du Tadpole, qui se débrouille pas mal du tout avec un peu de charge 🙂
    2 points
  4. Merci les gars ... Ca ma fait chaud au cœur de voir que nous sommes tous (ou presque) dans le même désarroi financio-spirituel au moment de taper les codes de nos cartes bleus lors de nos diverses commandes. Mais c'est vrai ... quel put... de pied quand on vole avec nos joujou.
    2 points
  5. Bonjour, voila me premier build monté sur la base du HX100 SE mais avec un RX externe et un ensemble cam vtx un peu meilleur. J'ai utiliser la canopy du diatone cube 229 pour tout pouvoir faire passer et pouvoir régler le tilt. Monté il pèse 34g sans lipo. Je suis en betaflight 4.2 sans rpm filter, il faudra que j'essai emuflight à l’occasion mais avant . J'ai juste un petit soucis le flux fpv est vraiment instable. Je vous met un petit dvr pour vous montrer, soyez indulgent c'est mes débuts. C'est vraiment étrange, juste le fait d'approcher ma main du quad influence le retour ... Le vtx et le Rx ne sont pas fixé, juste dans la canopy avec gaine thermo ça a pas l'air de bouger.
    1 point
  6. Salut nouveau problème 😞 Cet aprem j'etais sur le terrain pour tester ma nouvelle lipo tattu 6s 120C 1000Mah, j'ai fais quelques tour sans trop forcer quand j'eu envie de pousser le drone a fond en ligne droite... Les helices n'ont pas supportés l’accélération et elles ont toutes les 4 explosé en vol !! jamais vu ça (c'est aussi ma premiere machine en 6S...) Avez vous déjà eu ce problème ? j'utilisais un stack MAMBA F405 mk2 (40A) qui a cramé lors de ce crash, j'ignore la cause... je vois un petit condensateur ceramique smd qui a explosé sur la platine d'esc donc j'imagine que les moteurs ont trop tiré ? j'ai essayé de ressouder un autre condensateur mais les esc ne fonctionnent toujours pas et se met a chauffer sévèrement quand je branche ma lipo. Je viens donc de commander l'esc mamba 60A. j'utilise des moteurs 1800kv prévu pour du 6s en théorie. voilà la vidéo du crash (la gopro était encore en position vol doux donc trop vers le bas...)
    1 point
  7. T’inquiete pas, demain il n’y aura pas de branche la ou on va, que des gros rochers.. 😂
    1 point
  8. alors mon bando killer,est props-in et mes 2 iflight son props-out, je n'ai rien remarqué par apport aux qualités de vols,par contre props -in des que je touche une branche je vois plus rien, tout va sur la camera et la c'est la galère, video du crash😁
    1 point
  9. Merci pour ce test surcharge Tadpole ! 😎 Mais j'ai presque encore vomi... 😂
    1 point
  10. Compliqué .. Mais j'ai quand même l'impression que c'est une histoire de sens du gyro .. Si : Les moteurs tournent dans le bon sens et sont bien affectés dans BF (le 1 correspond, le 2, le 3 et le 4) Vérifie le Gyro si il réagi normalement dans les bons sens en bougeant le drone Par contre l'histoire du buzzer Dshoot me laisse perplexe ..
    1 point
  11. +1 Je pense aussi que la Runcam Orange est la meilleure alternative à une Session5 🙂
    1 point
  12. Ben... Toi ! 😉 Et accessoirement BetaFPV
    1 point
  13. SAlut, tu es sur que "status" n'indique que ça ? C'est étonnant, car normalement c'est donc bon ..Si tu as bien mis l'armement et seulement l'armement ...(enlève le reste dans mode pour tester) PS, passe te présenter c'est plus sympa de savoir à qui on parle, un petit "Bonjour" aussi 😉 .. https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
    1 point
  14. Perso sur la mienne la prise en main c'est fait vraiment naturellement et la place gagnée dans le sac est en bonus...😍 Sinon pour le message d'alerte je suis dans le même cas que toi... Par contre pour les pertes de signal la dernière mise à jour opentx a réglée le problème donc soyons confiant pour la suite...😉
    1 point
  15. Tiens MuteFPV a fait une vidéo sur le Taycan et il parle d'alternative pour les props d'origine :
    1 point
  16. Quel récepteur as-tu utilisé? Certains récepteur dsmx sont en 3.3v...
    1 point
  17. Non, et c'est chiant quand on fait du simu 🙂 Pour les antennes je mets à la verticale sur la radio pour bien couvrir les côtés et sur le kwad à l'horizontal par praticité. Ça me va d'origine, j'ai juste retendu le YAW.
    1 point
  18. SAlut, effectivement on dirait bien un problème de résonance, sur des drones de plus de 5" les réglages sont différents. regardes cette page, Surtout vers cette partie "Vous devez maintenant définir la fréquence minimale et la plage du filtre NOTCH dynamique. Sur un racer typique de 5 pouces, une valeur dynamique minimale de 200hz et une plage (range) médium devraient convenir, mais pour un quad plus grand (au delà de 5 pouces), vous devrez peut-être régler cette fréquence à 100hz et une plage basse. Ici, la blackbox sera d’une grande aide. En principe, il faut recherchez la fréquence du bruit du moteur au ralenti :" https://www.wearefpv.fr/betaflight-4-dshot-bidirectionnel-filtre-rpm-20190302/ PS : Repart sur des PID par défaut et ajuste ensuite.
    1 point
×
×
  • Créer...