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acheter lipo ovonic pas chère

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Contenu avec la plus haute réputation dans 10/12/2023 Dans tous les contenus

  1. En fait j'ai regardé, si je suis ton conseil (je trouve ça un peut bourrin mais bon...), ça inverse aussi le TX et le RX, du coup, je tente et je re soude le GPS sur l'UART4, et là... Bingo!!! Tout fonctionne, c'est génial. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il y ai un triple mauvais branchement d'origine (mauvais UART, inversion TX/RX, mauvaise alimentation). En tout cas tout fonctionne GPS / OSD / VTX. Trop content. Il est prêt pour voler! (même si je n'ai aucun doute qu'il va finir dans un arbre) 1000 mercis!
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  2. c'est la version de chez https://www.drone-fpv-racer.com/jeno-cine-51-frame-kit-we-are-fpv-11309.html elle est fournie avec le défonçage des logos ! c'est juste un petit coup de peinture argenter ! 🤩 pimp my drone
    2 points
  3. 2 points
  4. voila, la V1.3 de la version classique (pas light) est mise en ligne sur printables et je vous poste un dxf pour le tilt variable içi, si certains veulent tester , et se prendre le choux a faire le soft mount : allez y ! @Kamarad70 JeNo_cam plates_variable tilt.dxf
    2 points
  5. Il n était pas normal ton câblage à l origine. Ce n est pas bourrin, comme c est un connecteur 4 pins ça force sur la broche du 5 pin vtx du FC. À l occaz mets un connecteur 5 pins même si en face de vtx tu laisseras l emplacement vide. Bon vol. Et avec un gps, penses à configurer ton RTH c est une belle sécurité pour nos quads.
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  6. Avec ton vista en 5v il est clairement sous alimenté. C'est pas normal comme montage. Vérifies que rx et TX du vista sont bien inversés. Pas besoin de soudé quoi que ce soit, il te faut juste des câbles plus long et l avantage des connecteurs blancs c'est qu il suffit de soulever la languette pour changer le câble. Donc vista fil rouge Bat fil noir gnd tx1 et rx1. Et gps sur l uart 4. J ai la même fc que toi et aucun problème. Tu refais ensuite les réglages sous bf pour le gps et uart 1 msp displayport.
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  7. Si tu rajoute de la trainé a l'arirere ça vol forcement moins bien lolll. Si non ca fait bien longtemps que j'aurai convertis ma NanoDrak.
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  8. Bon vous faites un test de la Radiomaster Pocket mais vous ne postez pas la vidéo dans le topic adapté 😛 Bien aimé le test. Vous avez eu de la chance de pouvoir en dégoter une ! Ça fait des mois que j'attends les dispo sur DFR et Studio mais c'est toujours en rupture. Je viens de voir que la caméra embarquée en avait en stock, donc je vais surement sauter le pas ! Par contre, vous dites qu'elle est a 55 EUR, mais elle est où à ce prix ? Elle est plutôt aux alentours de 65 en version CC200 et 77 en version ELRS (hors promo). Encore une fois, je serais bien tenté, mais je sais pas pourquoi, je sens que Radiomaster va sortir une mise à jour avec des gimbals à un format un peu plus normal qui s'apparente à la Zorro (pour être compatible avec des AG 101 Mini). Même sans être débutant, c'est quand même un très bon format pour voyager ou pour randonner...
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  9. L'idée du vtol c'est pas mal pour un débutant mais après je ne vois pas du tout l'intérêt, hormis protéger l'aile des atterrissage trop violent 😁
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  10. Bon, après 1/2 journée de perdue, j'aurais besoin de vos lumière. J'ai installé le GPS en suivant le schéma de la FC: sur l'UART4. Impossible de le faire reconnaitre avec ou sans lipo, en inversant RX/TX ou pas, rien a faire. Gros pétage de câble hier, j'ai repris toutes les soudures, vérifié les continuités, sans succès. Aujourd'hui je reprend tout depuis le départ. A priori sur le Nazgul que j'ai acheté, d'origine le Caddx Vista est branché avec une prise sous la FC sur l'UART4 (normalement prévu pour le GPS). J'ai donc installé le GPS sur l'UART5, et là bingo, il est reconnu (uniquement si la lipo est branchée mais je pense que c'est normal). Ma question c'est: le schéma de la FC indique le GPS sur l'UART4, mais ce n'est qu'une recommandation, si je le met sur l'UART5, cela ne pose pas de problème? Je me retrouve donc dans la config suivante: UART1: rien touché, activé d'origine. UART2: TBS crossfire (Donc serial RX ON) UART4: CADDX Vista, donc j'ai activé le MSP et indiqué que c'était le port du VTX (dans l'espoir que l'OSD fonctionne grâce à WTF OS) UART5: GPS (lui il fonctionne maintenant donc j'ai pas trop de doute) Vous en pensez quoi les spécialistes? Je n'ai plus que la boussole à brancher, mais a priori, cela ne servirais à rien, vous confirmez?
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  11. Quelques pistes : https://www.wearefpv.fr/le-guide-de-la-video-en-drone-fpv-20200909/ 🙂
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  12. Wow !!! Super !!! je vais l’essayer en impression 3D cette semaine et ensuite GO pour la découpe 😉 D’ici la il s’arrêtera peut être de pleuvoir… En tout cas merci beaucoup
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  13. Suite : Fin d' impression des tpu .. La pointe du fer est affûtée ! Le tournevis aussi ! A suivre ....
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  14. @Ph3nW1ck tout l'honneur te reviens 😊 Tu a visé juste car il me semble que @Ph3nW1ck pourra confirmer mais l'idée de cette frame est initialement basé à partir d'une Apex je crois 👌 Dans le mille ! 😄 : On a pas encore de personnes qui mettrait un O3 de souvenir, mais ça ne serait tarder je pense, donc tu a raison il y aura clairement un problème à ce niveau 👍 il faudra corriger ce souci C'est un problème dont j'ai fais part à @Ph3nW1ck Pour le petit écrou effectivement, c'est un système assez nouveau pour moi, ça rajoute (selon moi) un peu plus de robustesse à la cage cam avant mais effectivement mieux vaut rajouter un frein filet sur les 2 vis, après j'ai pas encore mis car un peu galère à garder l'écrou pour aller visser (mais vaudra mieux un jour oui ^^ FAIT! 😄) J'avoue, c'est tellement plus safe 🙏 J'ai joué le jeu : sur la fiche dronebuild a priori il faut mettre le poids à vide (hors lipo ni cam hd) du coup tout complet sans session 5 mais avec tpu session 5 et les straps, j'arrive à 437g (je viens de repeser) 👌 Effectivement il y a assez de marge pour faire un excellent filtrage sur mesure 😉 même s'il y a mieux niveau vibrations, après il faut garder à l'esprit (je l'avais pas précisé) que lors du log j'ai des hélices pas neuves (mais quasiment), et 2 roulements de moteurs qui commencent à légèrement fatiguer (mais que j'ai la flemme absolue de changer 😄), ça doit influencer légèrement donc. Après les F4S sont reconnues pour faire des blackbox plutôt clean d'une manière générale. Je vais laisser @Ph3nW1ck répondre à cette question/système 🙂 J'ai décidé de plutôt mettre des rondelles de TPU en M3 (en 4mm) directement dans les vis stack, c'est pile poil (à 1,5mm près je crois) ce qu'il faut pour éviter que le pad XT60 de l'esc touche le carbone. Je n'avais pas confiance à des gummies (ni rondelles silicone) en cas de choc violent (vaut mieux prévenir que guérir me direz vous 😄) Du coup c'est quand même assez rigide pour la stack globalement, ça bouge pas d'un poil 👌 Effectivement le projet n'est pas OpenSource pour le moment, il faudra voir avec @Ph3nW1ck s'il compte changer à ce niveau Pour le moment on est 3 a avoir fini la build, (principalement en Walksnail, et Vista) donc on a encore beaucoup de taff pour améliorer tout ça 😉 mais le projet semble prometteur et sympa 👏 N'hésitez pas si vous avez d'autres remarques à faire, ça va aider le projet à s'améliorer ✌️🚀 merci 🙂 J'ai retrouvé dans mes archives ces deux photos de l'ossature nue ✌️
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  15. Salut a tous, Super émission FPV ,FPTV Retrouvez ma vidéo vol dans les nuages a 1h24 et ma vidéo inédite , crash Vollstyle sur le viaduc a 2h24
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  16. Merci de votre aide. Je suis en train d'imprimer le support de GPS en partant pour tout laisser comme ça, vue que ça marche. Par contre, impossible d'avoir l'OSD Betaflight dans les FPV Google v2. J'ai suivi à la lettre le tuto WAF, j'ai tout recommencé à zéro avec le tuto de Oscar Liang, dans les deux cas, c'est un échec. Aucun OSD (juste les batteries des Google, j'ai reflashé les extensions WTF OS mais aucune amélioration. Sans ça le GPS perd une partie de son utilité...
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