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acheter lipo ovonic pas chère

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Contenu avec la plus haute réputation dans 21/03/2024 Dans tous les contenus

  1. Je ne sais pas si j'ai tout bien compris 🤔, mais doublement des bandes passantes (Du 4k en vidéo sur les lunettes ?), un 5.2 & 2.4 pour les states et un 5.8 & 2.4 pour nous. Ce qui est inquiétant c'est ce GPS dans les lunettes, va t'on toujours pouvoir hacker en Europe ? Si il nous détecte la localisation .. M'enfin, de toute façon je vais rester en O3, vu que je viens d'y faire passer tous mes drones 😅
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  2. ca commence a sentir la fin de la compatibilité avec les VISTA tout ça : doublement de la bande qui semble se confirmer.....
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  3. Salut, pour créer artificiellement du yaw je crois que tu peux utiliser une modification du régime des moteurs. C’est pas très réactif mais combiné à ta manip c’est peut-etre mieux De mon côté le penguin 1 entièrement réparé a repris du service. Le dernier vol a encore failli se finir en catastrophe. La vidéo était trop mauvaise, Je ne savais plus où il était . Le gps me disait qu’il était à 70 m mais je ne l’entendais pas et personne ne le voyait. En fait s’en m’en rendre compte j’étais monté à 400 m il était au dessus . Du coup j’ai repéré la route et je l’ai fait redescendre jusqu’à une meilleure réception mais je suis parti du mauvais sens . Vivement que j’installe l’O3 car l’analogique c’est vraiment du sport.
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  4. CA VOLE!!! Effectivement c'était l’orientation de la FC. La première fois je l'avais bien vérifiée, elle était de base dans le bon sens. Puis je l'ai flashée plusieurs fois pour essayer d'installer betaflight 4.5 sans succès, j'avais refait mécaniquement les réglages que j'avais eus à faire la première fois et je n'avais pas fait gaffe que le pitch était inversé. Je m'étais focalisé sur les moteurs et les hélices quand je n'arrivais pas à décoller. J'ai chargé rapidement 2 lipos qui étaient en stockage, en plus de celle qui me servait à faire mes tests j'ai pu faire 3 vols avant qu'il ne fasse nuit. Premières impressions: C'EST GENIALl!!! C'est plus stable et plus précis que le simulateur, mais les obstacles arrivent plus rapidement. Deux images de mon environnement prises lors de ces vols. J'habite au milieu des bois, il y a quelques pâturages mais on arrive trop vite au bout. Je m'imaginais serpentant dans les chemins de forêt, j'ai fais un premier passage à petite vitesse parfait, j'en ai fais un deuxième plus rapide, j'ai eu peur de me prendre la ligne électrique, je me suis pris un arbre en face. Le kwad s'en est sorti niquel et il va s'en manger pas mal avant que je sois un pro du slalom entre les pins. Je charge mes 6 lipos, je recommence demain soir et le week-end va être intense.
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  5. Salut, est-ce que tu as vérifié la connexion de la pigtail ? J'ai déjà eu un soucis là dessus, mauvais contact avec le sma
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  6. Hello, J'ai passé un peu de temps mais pas simple car je jongle entre 2 Jeno. En tout cas j'ai résolu mes soucis de vibrations/sautes en Yaw car mon Gyro BMI270 avait des incohérence et en changeant de FC ca va beaucoup mieux. C'est un bonheur de régler la machine maintenant que c'est plus compréhensible.
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  7. Vendus dans l'état en termes de câblages et antennes. Ils ont peu servi (uniquement au Battle Cam WaF). 90€ avec la Nebula Pro (vendu) 80€ avec la Polar (vendu) 70€ avec la Nebula Nano (vendu)
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  8. OU en rusant .. Tu coche pour décoller sans le fixe des sat, et tu décolle de l’intérieur avant qu'il ne chope les sat qu'il lui faut ..
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  9. C'est exactement le choix que j'ai aussi fait. Et j'ai été très étonné, je l'ai reçu rapidement. Trop rapidement pour qu'il soit envoyé de chine...😜
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  10. C'est simple, essaie en stock 🙂 Mais ça ressemble clairement à un problème de sens de rotation des moteurs et/ou de leur ordre et/ou d'hélices à l'envers.
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  11. Sérieux... En chargeant en mode LiPo ! Si compliqué que ça à lire le tuto que j'ai mis juste au dessus ?
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  12. Il y a 3 liens à la fin de l'article sur la T14 dont celui-ci, et aussi celui-là qui est encore plus optimisé niveau encombrement (et sans doute plus simple) : Faut que je me motive ^^
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  13. On me l'a fait remarquer plusieurs fois, avant quand on éditait les messages dans DroneBuilds, les images étaient automatiquement supprimées du corps du message pour être mises dans la galerie en haut du post. Désormais c'est fini, les images sont à la fois dans le corps du message et dans la galerie : C'est même rétrocompatible pour ceux qui l'avaient fait avant 🙂
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  14. Comme @Motard Geek a dit, peu de chance que ça vienne d'un preset ce genre de comportement. 95% de chances que ça soit le sens des props, le sens des moteurs, le sens de la FC ou l'ordre des moteurs. J'avais pas fait gaffe que c'était une F435, choix de FC un peu malheureux : toujours vérifier que la FC est bien officiellement supportée par Betaflight. C'est le cas pour 99% des FC, mais les MCU AT32 ne sont supportés que depuis la version 4.5 (qui n'est pas encore en version finale) et seulement certaines FC sont pour l'instant référencées. En plus, Diatone est trèèèèès mauvais élève pour la communication avec les équipes de BF, c'est pas la première fois qu'ils sortent du matos non supporté avant plusieurs mois 😕 Ca finira par arriver, mais bon, ca traine en longueur quand on sait que le firmware fourni par Diatone date de plus de 3 mois et s'appuie sur une version qui date de 2022. En théorie, ça devrait quand même voler, mais je n'ai vu aucune vidéo de cette FC en vol, du coup ça rassure quand même moyennement 😕
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