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acheter lipo ovonic pas chère

Classement

Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation dans 30/10/2020 Dans tous les contenus

  1. Ca devrait le faire pour les moteurs, ça se tente en tout cas 🙂
    2 points
  2. 1 point
  3. Moi en tous cas je suis ça sur un forum anglophone depuis des mois et je dois dire que je suis très content de voir enfin arriver une concurrence sérieuse à dji. Rien que pour ça c'est 100% positif. Ajoutez à ça que ça devrait fonctionner sur toutes les lunettes du marché qui permettent de lire par le câble hdmi et c'est vraiment top. Cerise sur le gâteau le air unit ne pèse que 15g, puis la crème chantilly sur la cerise, il va sortir une version whoop qui fait 11g je crois. La latence est fixe et faible et j'ai cru comprendre qu'en cas de perte de signal il revenait bien plus vite que chez dji. Je ne suis pas assez riche pour juger d'une moins bonne qualité que dji vu que je n'ai ni l'un ni l'autre mais je suis par contre certain que c'est une super bonne nouvelle pour nous.
    1 point
  4. Ouaip j'avais aussi vu les erreurs de Razmam , je ne sais pas à quoi ça correspond ? (toujours ce besoin de me cultiver 😉 ) J'ai trouvé ça mais vu qu'il en a 10 ..J'ais pas compris, cela voudrait bien dire qu'il ne détecte pas l'un des composant, le RX ? alors que sur ma capture on voit 0 et pourtant dans le premier cas il ne voit pas non plus le RX, y'a des mystères ..
    1 point
  5. Et surtout TOI tu as pas d’erreurs I2C !
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  6. Oui bien sûr, je partais du principe que la radio n'était pas allumée au moment du "status" 😉
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  7. Ça pourra compenser les frais de livraison ET de douane ! 😜
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  8. yep!! bah j'en ai commandé des li ion, mais le temps que ca arrive...., et je m'en ferait deux packs comme tu nous l'a si bien montré!! plus qu'un petit support pour l'insta360go et hop!!
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  9. La prochaine fois tu médites avant la question... ça évitera de t’éditer 🤦‍♂️🤣
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  10. HS, tu aurais un moteurs qui tournerait pas, et qui serait probablement cramé. En fin de vie, c'est pas impossible, mais peu probable quand même. Tes ESCs sont à jour avec la dernière version du firmware ? Tu as bien mis le PWM Frequency à 48 et le motor timing à Auto ? Tu es bien en 8K/8K sur la boucle Pids/Gyro ? Si tu es en DShot 1200, tu peux essayer de redescendre en 600, voire si ça change qque chose. A chaque fois que tu as eu le prbl, est-ce que tu as l'impression que ça vient du même moteur ?
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  11. Tu vas me détester mais... je ne pense pas. Sur presque tous mes quads, le Vista/AU est alimenté de cette manière. En fait, c'est pas tout à fait vrai : mes Vista/AU sont soudés sur les pads des ESCs et non ceux de la FC, mais il s'agit bien des mêmes pads au final, je me rapproche juste un peu plus de la source du courant. Normalement ça ne devrait pas poser de souci : ~2A pour DJI, ~1A pour la FC, rien d'insurmontable pour la nappe. Ca ne coute rien d'essayer cela dit 🙂 Le vol qui est dans la BB dure plus de 5 minutes, donc c'est pas le bon 😉 La mémoire a dû être saturée un peu avant la fin de ta seconde lipo.
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  12. Yep, je viens de recevoir le mien! 10min de vol avec une petite lipo graphene 650mah!! c'est vraiment top. Quel plaisir, et de plus il est plutot bien reglé de base!!!!
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  13. J'ai jeté un oeil à la BB, c'est bizarre, ca ne paraît pas complet : elle se finit alors que ca vole à plat tranquille. Soit la mémoire était pleine et le vol n'est pas entier, soit la FC a rebooté ?
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  14. Hello ! Je vous en avais parler du coup je partage la vidéo du mariage fait en Suisse avec quelques plans en Drone Fpv. Version sans discour plus courte que celle rendu aux clients histoire de mettre en avant l'image et le Fpv. J'espère que ça vous plaira, prochainement sur Viméo pour @CriTof histoire de comparer entre les deux plateformes 😁
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  15. A rien, je sais pas, mais ça va pas aider c'est sûr : le debug mode "gyro_scaled" permet de logger les données brutes du gyro, avant qu'elles passent par la case filtrage, donc une précieuse information 😕 Je ne crois pas trop à un problème lié à la stack, mais de toute façon DFR ne feront rien parce que ça a été soudé, utilisé et que rien ne permet d'incriminer la stack malheureusement 😞 C'est déjà pas simple avec du matos réellement défectueux (j'ai un chargeur depuis plus de 2 mois qui est chez eux 😉). Quelques pistes : Comme d'hab, vérifier que les vis moteurs ne dépassent pas des moteurs Vérifier que la nappe FC/ESCs est bien enclenchée Vérifier que les connecteurs de la nappe, des 2 côtés, sont toujours bien soudés (j'ai déjà eu des souci avec le connecteur côté ESCs partiellement dessoudé suite à une pression trop fort contre le connecteur. Ca volait, mais ca chauffait énormément avec parfois des micros desync Eventuellement, tu peux souder directement les ESCs à la FC, c'est ce que je fais maintenant pour éviter les prbls de nappes/connecteurs, y a pas plus fiable Dernière piste éventuelle : je soupçonne aussi ta FC d'être trop softmountée : les gummies bleus ne devraient pas être montés comme ça, ils sont faits pour être passés dans les trous d'une carte. Là, l'absence de carte électronique dans l'espace dédié rajoute du "mou".
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  16. Réplique au GHOST de IMRC.... TBS Tracer.... https://www.team-blacksheep.com/products/prod:tracer_starterset
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  17. Salut @Jet2, Mon Phantom Vista/Nebula tourne avec de 1105 5000 KV en 4S et ça marche très bien, avec pas mal de pêche. c'est la config d'origine. Pour les hélices, c'est des: https://geprc.com/product/geprc-g2523-2-5-props-propeller/?attribute_color=Black
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  18. Salut a tous, Voici mon nouveau petit joujou: - Geprc Phantom HD - Diatone Mamba F411 AIO 25A Dshot600 - Moteur Eachine 1204 6000kv 3s 4s(recup tyro89) - TBS Crossfire Nano RX (SE) - Helices RaceStar 2540 (recup tyro89) - En attente du Caddx Vista Testé a vu il vol bien BF 4.2.3 Stock, j' attends le Vista pour pouvoir le finir... pensez-vous que les moteurs vont tenir le coup avec le Vista ou faut-il que je change les moteurs et les quels me conseillez-vous qui prennes du 3s 4s idem pour les hélices...? Merci.
    1 point
  19. Tu n’as pas besoin d’installer le « petit bidule » TNR qui ne sert qu’à configurer les paramètres de ton VTX avec un appareil « spécial » ! Tu es sûr qu’il est alimenté en 5V ?! Tu devrais aussi refaire tes soudures, les fils dénudés sont beaucoup trop longs, c’est un risque de court-circuit!
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  20. Salut, première chose importante, enlève les hélices quand tu faits des tests avec une batterie !!!! Perso, je ferais une réinstallation de la carte (flash du firmware), mais avant je ferais une impression écran de tous les panneaux de bétafligth afin de pouvoir remettre les bons paramètres de ports etc ..Je ne suis pas partisan de faire des diffs ou dump et de les remettre, je préfère remettre tout à la mano, mais chacun son école 😉 Tapes status dans le cli une fois la batterie branchée en aillant enlevé les hélices !!! et montre nous ce qu'il indique.
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  21. Tu n'es pas obligé de tout récupérer, mais dans ce cas, il faut aussi prendre les dépendances du script : /SCRIPTS/BF/protocols.lua /SCRIPTS/BF/MSP/common.lua /SCRIPTS/BF/MSP/sp.lua /SCRIPTS/BF/MSP/csrf.lua /SCRIPTS/BF/background.lua /SCRIPTS/BF/data_init.lua /SCRIPTS/BF/rssi.lua
    1 point
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