Aller au contenu
bannière promotion betafpv elrs
DroneBuilds

Messages recommandés

Posté(e)
Il y a 21 heures, naviluminor a dit :

Commande tout de suite les merdes indispensables qu'il faut y greffer (le tout coûte nibe) : camera + beeper + hélices  (sinon tu vas être malheureux)

Oui t'inquiètes, j'ai déjà ça avec canopy de @Motard Geek. J'ai le kwad depuis Noël mais très peu servi à cause de ce foutu propwash.

Posté(e)
Tu vas voir ça le métamorphose ces hélices !

Elle sont super c'est vrai ! J'ai qu'une reproche on pert de la vitesse
Posté(e)
Mouai bof, on passe pas non plus d'un F14 à une 4L, la diff est minable
Quand tu pilote tu vois la différence quand même
Youtube WE are FPV
Posté(e)
Il y a 2 heures, ffbigboss a dit :
Il y a 4 heures, naviluminor a dit :
Mouai bof, on passe pas non plus d'un F14 à une 4L, la diff est minable

Quand tu pilote tu vois la différence quand même

Ah pardon, je sais d'où vient la méprise, moi je conduis toi tu pilotes (du coup forcement je me rend moins compte)  

Posté(e)

On sent surtout un manque de reprise mais bon c'est un quad de jardin. Sinon j'ai trouver d'où vient mon jello.

c'est parce que j'ai fait sortir mon antenne à la verticale. Bref je suis passé sur une mini antenne champi que j'ai installer comme le 85x et nickel plus de jello plus de porter, je peut piloter de mon lit aller en extérieur avec une bonne qualité.

  • J'aime 1
Posté(e)

Bonsoir à tous

Je viens d'acheter un beta75x et je me posais la question de betaflight 4.0🤔

Ca vaut le coup ou je le laisse en 3.5.0 comme d'origine ?

J'ai commandé les helices gemfan..est-ce que je rentre les réglages préconisés ?...même en 4.0?

 

Merci

Posté(e)

Aaaahhhhhh ta question tombe à pic Cheiney car hier m'a pris l'envie de passer en 4.0 et heureusement que j'avais pris des photos de la conf d'origine vu qu'on perd tout les réglages alors!

J'en profite alors pour poser une seconde question: j'ai sauvegardé mon "SET" du CLI en 3.5.0, est ce que je peux re balancer ce SET et  faire SAVE et tout sera prit en réglage alors?  🤔

Posté(e)

Salut 

Si tu passes en 4.0, il faut tout refaire manuellement et ne pas remettre le dump de la 3.5😉

Je l'ai acheté d'occasion et réglé je ne sais trop comment...

Tu pourrais me donner ton dump en 3.5 avec les réglages qui vont bien?

Posté(e)

Et bah j'ai bien fait de prendre des photos des réglages en 3.5.0 alors!

Révélation

Current settings: 
align_gyro = DEFAULT
gyro_hardware_lpf = NORMAL
gyro_32khz_hardware_lpf = NORMAL
gyro_sync_denom = 1
gyro_lowpass_type = PT1
gyro_lowpass_hz = 100
gyro_lowpass2_type = PT1
gyro_lowpass2_hz = 300
gyro_notch1_hz = 0
gyro_notch1_cutoff = 0
gyro_notch2_hz = 0
gyro_notch2_cutoff = 0
gyro_calib_duration = 125
gyro_calib_noise_limit = 48
gyro_offset_yaw = 0
gyro_overflow_detect = ALL
yaw_spin_recovery = ON
yaw_spin_threshold = 1950
gyro_use_32khz = OFF
dyn_notch_quality = 70
dyn_notch_width_percent = 50
align_acc = DEFAULT
acc_hardware = AUTO
acc_lpf_hz = 10
acc_trim_pitch = 0
acc_trim_roll = 0
acc_calibration = 0,0,0
align_mag = DEFAULT
mag_bustype = I2C
mag_i2c_device = 2
mag_i2c_address = 0
mag_spi_device = 0
mag_hardware = NONE
mag_declination = 0
mag_calibration = 0,0,0
baro_bustype = SPI
baro_spi_device = 3
baro_i2c_device = 0
baro_i2c_address = 0
baro_hardware = NONE
baro_tab_size = 21
baro_noise_lpf = 600
baro_cf_vel = 985
baro_cf_alt = 965
mid_rc = 1500
min_check = 1050
max_check = 1900
rssi_channel = 12
rssi_src_frame_errors = OFF
rssi_scale = 100
rssi_offset = 0
rssi_invert = OFF
rc_interp = AUTO
rc_interp_ch = RPYT
rc_interp_int = 19
rc_smoothing_type = INTERPOLATION
rc_smoothing_input_hz = 0
rc_smoothing_derivative_hz = 0
rc_smoothing_debug_axis = ROLL
rc_smoothing_input_type = BIQUAD
rc_smoothing_derivative_type = BIQUAD
fpv_mix_degrees = 30
max_aux_channels = 14
serialrx_provider = SBUS
serialrx_inverted = OFF
spektrum_sat_bind = 0
spektrum_sat_bind_autoreset = ON
airmode_start_throttle_percent = 32
rx_min_usec = 885
rx_max_usec = 2115
serialrx_halfduplex = OFF
adc_device = 2
input_filtering_mode = OFF
blackbox_p_ratio = 32
blackbox_device = NONE
blackbox_record_acc = ON
blackbox_mode = NORMAL
min_throttle = 1070
max_throttle = 2000
min_command = 1000
dshot_idle_value = 640
dshot_burst = ON
use_unsynced_pwm = OFF
motor_pwm_protocol = DSHOT300
motor_pwm_rate = 480
motor_pwm_inversion = OFF
motor_poles = 14
thr_corr_value = 0
thr_corr_angle = 800
failsafe_delay = 4
failsafe_off_delay = 10
failsafe_throttle = 1000
failsafe_switch_mode = STAGE1
failsafe_throttle_low_delay = 100
failsafe_procedure = DROP
align_board_roll = 0
align_board_pitch = 0
align_board_yaw = 0
gimbal_mode = NORMAL
bat_capacity = 0
vbat_max_cell_voltage = 43
vbat_full_cell_voltage = 41
vbat_min_cell_voltage = 33
vbat_warning_cell_voltage = 35
vbat_hysteresis = 1
current_meter = VIRTUAL
battery_meter = ADC
vbat_detect_cell_voltage = 30
use_vbat_alerts = ON
use_cbat_alerts = OFF
cbat_alert_percent = 10
vbat_cutoff_percent = 100
vbat_scale = 110
vbat_divider = 10
vbat_multiplier = 1
ibata_scale = 400
ibata_offset = 0
ibatv_scale = 90
ibatv_offset = 29
beeper_inversion = ON
beeper_od = OFF
beeper_frequency = 0
beeper_dshot_beacon_tone = 1
yaw_motors_reversed = ON
crashflip_motor_percent = 0
3d_deadband_low = 1406
3d_deadband_high = 1514
3d_neutral = 1460
3d_deadband_throttle = 50
3d_limit_low = 1000
3d_limit_high = 2000
3d_switched_mode = OFF
servo_center_pulse = 1500
servo_pwm_rate = 50
servo_lowpass_hz = 0
tri_unarmed_servo = ON
channel_forwarding_start = 4
thr_mid = 50
thr_expo = 0
rates_type = BETAFLIGHT
roll_rc_rate = 82
pitch_rc_rate = 82
yaw_rc_rate = 80
roll_expo = 0
pitch_expo = 0
yaw_expo = 0
roll_srate = 65
pitch_srate = 65
yaw_srate = 65
tpa_rate = 10
tpa_breakpoint = 1650
throttle_limit_type = OFF
throttle_limit_percent = 100
reboot_character = 82
serial_update_rate_hz = 100
accxy_deadband = 40
accz_deadband = 40
acc_unarmedcal = ON
imu_dcm_kp = 2500
imu_dcm_ki = 0
small_angle = 180
auto_disarm_delay = 5
gyro_cal_on_first_arm = OFF
gps_provider = NMEA
gps_sbas_mode = AUTO
gps_auto_config = ON
gps_auto_baud = OFF
gps_ublox_use_galileo = OFF
gps_rescue_angle = 32
gps_rescue_initial_alt = 50
gps_rescue_descent_dist = 200
gps_rescue_ground_speed = 2000
gps_rescue_throttle_p = 150
gps_rescue_throttle_i = 20
gps_rescue_throttle_d = 50
gps_rescue_velocity_p = 80
gps_rescue_velocity_i = 20
gps_rescue_velocity_d = 15
gps_rescue_yaw_p = 40
gps_rescue_throttle_min = 1200
gps_rescue_throttle_max = 1600
gps_rescue_throttle_hover = 1280
gps_rescue_sanity_checks = RESCUE_SANITY_ON
gps_rescue_min_sats = 8
deadband = 1
yaw_deadband = 1
yaw_control_reversed = OFF
pid_process_denom = 1
runaway_takeoff_prevention = ON
runaway_takeoff_deactivate_delay = 500
runaway_takeoff_deactivate_throttle_percent = 25
dterm_lowpass_type = PT1
dterm_lowpass_hz = 100
dterm_lowpass2_hz = 200
dterm_notch_hz = 0
dterm_notch_cutoff = 0
vbat_pid_gain = ON
pid_at_min_throttle = ON
anti_gravity_mode = SMOOTH
anti_gravity_threshold = 250
anti_gravity_gain = 2000
feedforward_transition = 0
acc_limit_yaw = 100
acc_limit = 0
crash_dthreshold = 50
crash_gthreshold = 400
crash_setpoint_threshold = 350
crash_time = 500
crash_delay = 0
crash_recovery_angle = 10
crash_recovery_rate = 100
crash_limit_yaw = 200
crash_recovery = OFF
iterm_rotation = ON
smart_feedforward = OFF
iterm_relax = RP
iterm_relax_type = GYRO
iterm_relax_cutoff = 11
iterm_windup = 40
iterm_limit = 500
pidsum_limit = 1000
pidsum_limit_yaw = 1000
yaw_lowpass_hz = 0
throttle_boost = 5
throttle_boost_cutoff = 15
acro_trainer_angle_limit = 20
acro_trainer_lookahead_ms = 50
acro_trainer_debug_axis = ROLL
acro_trainer_gain = 75
p_pitch = 65
i_pitch = 80
d_pitch = 50
f_pitch = 96
p_roll = 65
i_roll = 80
d_roll = 50
f_roll = 96
p_yaw = 65
i_yaw = 75
d_yaw = 0
f_yaw = 100
p_level = 50
i_level = 50
d_level = 75
level_limit = 55
horizon_tilt_effect = 75
horizon_tilt_expert_mode = OFF
abs_control_gain = 0
abs_control_limit = 90
abs_control_error_limit = 20
tlm_inverted = OFF
tlm_halfduplex = ON
frsky_default_lat = 0
frsky_default_long = 0
frsky_gps_format = 0
frsky_unit = IMPERIAL
frsky_vfas_precision = 0
hott_alarm_int = 5
pid_in_tlm = OFF
report_cell_voltage = OFF
ibus_sensor = 1,2,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
smartport_use_extra_sensors = OFF
ledstrip_visual_beeper = OFF
ledstrip_grb_rgb = GRB
sdcard_dma = OFF
osd_units = METRIC
osd_warn_arming_disable = ON
osd_warn_batt_not_full = ON
osd_warn_batt_warning = ON
osd_warn_batt_critical = ON
osd_warn_visual_beeper = ON
osd_warn_crash_flip = ON
osd_warn_esc_fail = ON
osd_warn_core_temp = OFF
osd_rssi_alarm = 20
osd_cap_alarm = 2200
osd_alt_alarm = 100
osd_esc_temp_alarm = -128
osd_esc_rpm_alarm = -1
osd_esc_current_alarm = -1
osd_core_temp_alarm = 70
osd_ah_max_pit = 20
osd_ah_max_rol = 40
osd_tim1 = 2560
osd_tim2 = 2561
osd_vbat_pos = 2092
osd_rssi_pos = 2083
osd_tim_1_pos = 234
osd_tim_2_pos = 407
osd_remaining_time_estimate_pos = 234
osd_flymode_pos = 2425
osd_anti_gravity_pos = 234
osd_g_force_pos = 234
osd_throttle_pos = 353
osd_vtx_channel_pos = 234
osd_crosshairs_pos = 205
osd_ah_sbar_pos = 206
osd_ah_pos = 78
osd_current_pos = 234
osd_mah_drawn_pos = 2370
osd_craft_name_pos = 394
osd_gps_speed_pos = 234
osd_gps_lon_pos = 234
osd_gps_lat_pos = 234
osd_gps_sats_pos = 234
osd_home_dir_pos = 234
osd_home_dist_pos = 234
osd_compass_bar_pos = 234
osd_altitude_pos = 234
osd_pid_roll_pos = 234
osd_pid_pitch_pos = 234
osd_pid_yaw_pos = 234
osd_debug_pos = 234
osd_power_pos = 234
osd_pidrate_profile_pos = 234
osd_warnings_pos = 2377
osd_avg_cell_voltage_pos = 234
osd_pit_ang_pos = 234
osd_rol_ang_pos = 234
osd_battery_usage_pos = 234
osd_disarmed_pos = 234
osd_nheading_pos = 234
osd_nvario_pos = 234
osd_esc_tmp_pos = 234
osd_esc_rpm_pos = 234
osd_rtc_date_time_pos = 234
osd_adjustment_range_pos = 234
osd_core_temp_pos = 234
osd_stat_rtc_date_time = OFF
osd_stat_tim_1 = OFF
osd_stat_tim_2 = ON
osd_stat_max_spd = ON
osd_stat_max_dist = OFF
osd_stat_min_batt = ON
osd_stat_endbatt = OFF
osd_stat_battery = OFF
osd_stat_min_rssi = ON
osd_stat_max_curr = ON
osd_stat_used_mah = ON
osd_stat_max_alt = OFF
osd_stat_bbox = ON
osd_stat_bb_no = ON
task_statistics = ON
debug_mode = NONE
rate_6pos_switch = OFF
cpu_overclock = OFF
pwr_on_arm_grace = 5
vtx_band = 3
vtx_channel = 3
vtx_power = 2
vtx_low_power_disarm = OFF
vtx_freq = 5665
vtx_pit_mode_freq = 0
vtx_halfduplex = ON
vcd_video_system = NTSC
vcd_h_offset = 0
vcd_v_offset = 0
max7456_clock = DEFAULT
max7456_spi_bus = 3
displayport_msp_col_adjust = 0
displayport_msp_row_adjust = 0
displayport_max7456_col_adjust = 0
displayport_max7456_row_adjust = 0
displayport_max7456_inv = OFF
displayport_max7456_blk = 0
displayport_max7456_wht = 2
esc_sensor_halfduplex = OFF
esc_sensor_current_offset = 0
led_inversion = 0
dashboard_i2c_bus = 2
dashboard_i2c_addr = 60
camera_control_mode = HARDWARE_PWM
camera_control_ref_voltage = 330
camera_control_key_delay = 180
camera_control_internal_resistance = 470
camera_control_inverted = OFF
rangefinder_hardware = NONE
pinio_config = 1,1,1,1
pinio_box = 255,255,255,255
usb_hid_cdc = OFF
usb_msc_pin_pullup = OFF
flash_spi_bus = 2
rcdevice_init_dev_attempts = 4
rcdevice_init_dev_attempt_interval = 1000 
 
 

Voilà ce que j'ai sauvegardé quand j'ai tapé SET de mon CLI en 3.5.0 si ça peut t'aider!

Posté(e)

Bon, après le 75x, j'ai reçu et essayé ce jour le 85x HD. Moins speed, mais vraiment excellent au pilotage. 10 mns pour la mise en route. Facile à mettre en route.

Par contre, un problème de taille constaté. J'ai pris une branche de coté. Je me suis aperçu que ma carte SD avait sauté. 30 mns de recherche, carte retrouvée. Mais je ne sais ps si j’aurai cette chance la prochaine fois. Cette machine est top mais trop cher tout de même. Une astuce pour éviter de perdre la SD ?

Posté(e)

Salut à tous,

j'ai enfin fait mes premiers vols en FPV. Wahou c'est cool !

Le 85X fait de jolies videos et plutot solide. Par contre beaucoup de washout en mode STAB...! J'ai réussi à voler très haut avec et ca gère plutot bien même avec le vent.

Perso malgré pas mal de crash je n'ai jamais perdu la SD.

Par contre j'ai fini par arracher l'antenne du VTX. J'aurais du coller l'antenne au colson car le gros bout peut facilement se prendre dans des branches.

Pour l'antenne je mets une photo en PJ si jamais vous savez ce que je peux faire mais j'ai l'impression que la piste du PCB s'est arrachée...

Aussi quelques liens vers des videos (penser à couper le son) faites le week end dernier, je me suis vraiment éclaté dans tous les sens du terme 🙂https://www.youtube.com/watch?v=utZ5DPIeAoQ&feature=youtu.be

 

IMG_20190502_230730.jpg

Posté(e)
Il y a 2 heures, naviluminor a dit :

Heuuuuu t'es sûr là ? par ce que le 75x c'est déjà pas un missile 😧

Oui, il m'a semblé moins speed (en 2s, pas de 3s sous la mains.). 3,30/3,50 minutes d'autonomie avec des 480 mah 2s.

Posté(e)

Pour le jello sur le 85X HD j'attends de reçevoir de betafpv la nouvelle canopy que j'ai commandé, je vais essayer aussi les gemfan 1940, apparemment ça enlève quasi tout jello, wait and see

Posté(e)

Pour ma casse d'antenne du VTX, du 85XHD, BETAPFV renvoit une carte neuve au revendeur (fly fpv) qui me la montera.

APrès l'ouverture d'un ticket, ils ont géré le truc en 1 semaine. Bon niveau de service en tout cas !

Posté(e)

Après quelques voles maintenant, je constate que le vtx du 85x, malgré l'antenne surdimensionnée par rapport au 75x, qu'il est nettement moins bon . Sur le 75x, je passe partout, j'atteind les 200m, c'est top. Le 85x, ça glitch à gogo, réception médiocre (pas en 25.). Pour 220 balles, c'est limite. J'ai reçu mes 3s aujourd'hui, j'ai hate de faire l'essais. 

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...