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Contenu avec la plus haute réputation dans 27/11/2022 Dans tous les contenus

  1. donc là a partir de 3.38 dans cette vidéo c'est la qualité d'image qu'on obtient avec un O3 ? 🤩 Très belle qualité pour un 3" freestyle sub 250g, pas besoin de cam HD 😛
    4 points
  2. t’es au courant qu’on t’attend a l’aeroport pour te casser les genoux dès que tu rentres? 🤣🤣....... profites bien! 'foiré .....
    3 points
  3. Du coup comme promis, aujourd'hui petite série de tests, et c'est plutôt intéressant 🙂 J'ai donc testé comme sur la capture ci-dessus (finalement le Q n'aura que très peu d'influence), voici le résultat : La bosse est hélas toujours présente 😞 J'ai du coup testé avec le fameux notch sur 190Hz avec center 212Hz, étonnamment, c'est toujours pas mieux... 😮 : J'ai donc remis mon "vieux" gyro LPF2 sur 215Hz, et là c'est le mimi, c'est la rara... c'est LE ??? 🥲 : MIRACLE ! 🤣 Du coup c'est clairement la seule solution je pense pour éviter ce maudit pic en gyro pitch filtré. Ou alors! peut-être qu'en repassant le dTerm en BIQUAD, cela aurait pu atténuer aussi d'une certaine manière (j'ai manqué de lipos pour tester par la suite), vu que ce pic est influé par le dTerm initialement donc. Afin de libérer le surplus de filtrage, je suis repassé à 1 notch pour le filtrage dynamic, et 500 de Q (je conserve tout de même 3 harmoniques pour le RPM filter, je préfère 🙂) : Lorsque j'étais en 2 notchs pour le filtrage dynamique j'ai pu remarquer que je n'avais durant tous ces tests aucun souci d'hélices qui devenaient folles lors des coups de throttle. Je testerais à l'occasion avec 2 notchs pour le filtrage dynamique et rechausserait les P3.5 pour voir (car j'avais oublié de préciser mais j'ai remis les Gemfan F4S lors de ces tests). ca vaudrait peut-être le coup aussi de tester le fameux retour en BIQUAD tout en virant le LPF2 un jour pour voir la diff. En tout cas, j'ai adopté la méthode d'aucun LPF2 sur mon 6 et 3" et aucun souci, du coup j'ai joué sur 2 notchs dynamique sur ces deux là et je laisse 3 harmoniques aussi, et je laisse donc jouer le filtrage dynamique uniquement avec aussi un filtrage dterm en PT2 a peu près identique. Le résultat en 6" est bluffant je trouve : gyro avant filtrage sur le pitch : Après filtrage : Il faut garder à l'esprit donc que je suis repassé en tripales sur le 6" donc ça aide bien 🙂 La suite (éventuellement) à suivre 🙂
    3 points
  4. on est pas tous équipés comme des dieux pour faire du dur ! (dans tous sens du termes 🤣 )..... toi t’as tout l’attirail du PRO dans le domaine, nous on a du scotch et des vis 😅
    3 points
  5. Encore un Apex. Je m'étais promis de m'en fabriquer un une fois que mes tests d'AIO sur AOS5 seraient finis... 🙂 Bon au départ il était analogique (avec un TBS Unify et en ELRS) et puis DJI a sorti son truc à 250 boulons. Je m'étais dit que je switcherai en numérique quand cette génération arriverait. En effet, je possède par ailleurs un Avata que je trimballe partout en vacances ou pour les we. Je trouve ce truc super pour cela, tu peux le mettre en l'air partout, extérieur comme intérieur, et la qualité d'image est suffisante pour moi. Mais je le trouve absolument nul en mode accro, cette sensation de brique et le manque de patate, bref, je ne l'utilise que ce pourquoi il est fait, c'est à dire en mode stabilisé et à toc dans les gaps... Fin de la parenthèse. Donc DJI sort son O3 et je l'achète. J'anticipe mon cadeau de Noël quoi. Et je reçoie le machin au moment de refermer la top-plate de ce build en analogique (AUW 217g). Du coup, qu'à cela ne tienne, je me fais un back-pack adapté et je me dis que ce truc ira parfaitement bien dans l'Apex. Hum. Ca dépend de ce qu'on entend par parfaitement bien... Ce truc est hyper mal conçu pour notre usage à mon goût : - Pas de trous de montage standard et j'ai vite abandonné les solutions tpu, trop enveloppante vu que le bidule chauffe comme un radiateur à bain d'huile. C'est simple, je trouve le TBS Unify Pro HV32 en 1000+ froid en rapport. Quand je vous dis chaud, c'est chaud - La caméra passe sur les plates HD de l'Apex, ouais on peut dire qu'elle passe - y'en a même qui vendent déjà des BNF comme ça, mais bon tu as le haut des entretoises qui apparait dans le retour masque et donc sur les enregistrements. C'est dommage de faire le bon qualitatif analo-hd pour se retrouver avec ça. Les solutions de contournement que j'ai trouvées ne sont ni simples ni sympas vs la structure de la frame (les cams plates rigidifient cette dernière) Bref, je vais tester comme ça, mais je pense changer dans un futur assez proche : vu que je suis content de la qualité vidéo de l'Avata et que c'est pareil, je pense tout simplement faire un tpu de montage de la O3 à la place de l'emplacement dévolu au montage de la Gopro et zou. Attention, je n'ai pas dit que la qualité d'image était celle d'une GP, j'ai dit qu'elle était suffisante pour moi, c'est très différent : pour moi la GP9/10/11... reste la cam de référence si vous êtes vidéaste, mais pour faire du youtube n'importe quel truc HD suffit, de mon point de vue. Après, il se peut que ça ne marche pas bien non plus, le gyro de la cam étant çà l'arrière du kwad et la caméra devant. Si ça ne marche pas, je ferai un montage tout à l'avant en remplaçant les side plates ou j'attendrai qu'un concepteur sorte un truc sympa... Sinon la machine est sous Kiss 1.3-RC48m : c'est la seule qui fonctionne avec la FC G4 1.7 car la FC vient avec un Gyro Gyro IIM-42652 SPI et les ESC Fettec 45A. J'ai lu partout de mauvaises expériences avec ces ESC, mais bon, c'est la première fois que je teste Kiss également... Et je n'ai pas trouvé ça beaucoup plus "super simple" que BF, honnêtement, et certainement beaucoup moins sophistiqué. Mais ça m'amuse de tester, voilà. [EDIT 29/11/2022] Alors les esc Fettec, elles ont brûlé lors des tests, au ralenti ! Je n'ai même pas eu le temps de voler ! 🙂 Du coup j'ai mis une Mamba 55A en Behli_32. En refaisant le câblage bien sûr. Ça fonctionne bien en test. On verra en vol. Au chapitre des tests, je trouve la radiocommande de l'Avata (DJI FPV V2) aussi bien, enfin pas plus mal 😉que ma Zorro (avec les Gimballs d'origines, pas ceux en alu.). Du coup je vais tester avec ça. J'ai mis le protocole fast sbus des deux côtés (sous Kiss et dans les paramètres des Googles 2) et j'ai soudé le fil du signal radio de l'O3 sur l'entrée "signal" de la FC. Si ça ne marche pas bien, je repasserais en ELRS, y'a la place. [EDIT 29/11/2022] Je suis repassé en elrs. Lors des tests, j'avais plein de micro-coupures chelous. Une fois le kwad armé ça faisait ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii clack ziiiiii clack clack ziiiiiiiiiiiiiiiiiii. Pareil en mettant un peu de gaz. Lors des tests moteur, tout était "smooth". J'ai remarqué que les signaux radio, tous, passent de 1060 à 2000 puis 1060 pendant une fraction de seconde. J'ai vu sur internet des mecs qui volaient comme ça, en fast sbus avec la radio dji, mais avec cette FC, visiblement ça interfère. Je suis repassé en elrs / CRSF et plus aucun problème. J'ai mis le TPU du back pack O3 + GPS en pj. Voilà, y'a plus qu'à. Il ne va pas rester blanc longtemps celui-là : winter is coming... Apex_5_back_O3.stl
    2 points
  6. Sympa ! 🙂 Ca contraste avec le temps de chiottes qu'on a ici 😭
    2 points
  7. Skip à 7 min 12s pour passer directement au pilotage de l'IA 🤯
    1 point
  8. t’as pas moyen de faire un tpu qui protege au moins le bas de la cam? ce serait con de la flinguer au premier loupé 🤔
    1 point
  9. la dessus, y a toutes les ecoles.... perso, comme le condo est plus efficace s’il est plus proche du pigtail, je fais tous mes build avec stack a 180° ..... on appelle ça, un build "jéjé", et t’as l’autre ecole avec condo aux fils plus long dans le sens normal, on appelle ca un build "motard"..... les deux fonctionnent..... a toi de choisir...
    1 point
  10. Mon adaptation sur 5p Mach5 de iFlight J'ai fait des supports pour la cam, et le boitier estcollé avec 2 points de cyano sur la plate supérieure Une photo avec l'ancienne caméra Vista et le caddx pour se faire une idée de la différence de taille entre les 2 caméras. Je n'ai pas encore testé en vol mais trop hâte J'utile les Google V2 avec le FCC qui fonctionne facilement
    1 point
  11. Ouais, je dois rentrer le prochain WE et quand je mate la météo sur Paris 😩 Je me dits qu'une semaine de plus au soleil serait peut-être bien ...🥺 Mais bon, j'ai mis une petite laine, il ne fait que 20° ça commence a être un peu frais ici aussi 😅
    1 point
  12. c'est clair qu'on va tous y passer...... 🤣...... c'est juste une question de temps (et d'hypothèque sur la maison 🤣 )
    1 point
  13. En effet, pas mal de surprises ! Le notch dynamique qui n'arrive pas à cibler le pic, le notch statique qui n'a aucun effet... très très chelou. Et au final, tu te retrouves à avoir une quantité assez énorme de filtrage : nettement plus de filtrage gyro que BF stock (qui est déjà surfiltré) et pas loin de 50% de filtrage en plus sur le DTerm 😮 Si c'est ce qu'il faut pour avoir un signal propre, c'est comme ça... mais je reste vraiment surpris de l'artillerie qu'il faut déployer pour neutraliser un si petit pic, parce que c'est vraiment pas méchant en plus. C'est le genre de BB que je considère comme propre et qui nécessite très peu de filtrage d'habitude. Ou alors je loupe vraiment un gros truc 😅 T'as essayé avec 3 notches dynamiques ? des fois que les 2 partent dans le premier et le 3ème pic. Si tu peux tenter aussi de remonter ton LPF Gyro à 500 Hz. Je me demande si les vibrations autour des 200 Hz ne seraient pas engendrées par des vibrations qui arriveraient plus haut. Parce que dans l'absolu, ton filtre gyro qui démarre à 215 Hz ne devrait pas supprimer le pic : 215Hz c'est le centre du pic, dans le meilleur des cas ça couperait la moitié du pic (et c'est pas tout à fait vrai car le filtre n'atteint pas son efficacité maximal dès sa valeur de cutoff). Pour moi y autre chose... Ou alors trop de filtre DTerm qui induit une certaine latence et amplifie une vibration qui ne devrait pas être là... Retester en filtrage stock déjà ça serait intéressant, ca réduirait pas mal le filtrage et on verrait dans quelle direction tout cela évolue.
    1 point
  14. Un poco de sol y calma en este mundo cruel Un peu de soleil et de calme dans ce monde cruel (Anti @Jerome) Finalement, j'ai viré le RPM, et c'est mieux 😉
    1 point
  15. C'est pas à mon âge que tu me changeras, une burne je suis, une burne je resterais 😛
    1 point
  16. C'est fait. C'est quoi cette légende urbaine qui perdure... Vivement que les devs l'activent par défaut et que ce ne soit plus une option 😄 Et l'ordre des moteurs ? Tu peux jeter un œil à ce topic également :
    1 point
  17. Certain de faire plaisir à plus d'un😎 Et plus précisément à notre très cher @naviluminor et @Dujack 😉 C'est terriblement beaaaau ! Merci Markforged.
    1 point
  18. Ben..... rien 🤣 Ok ben attendons alors... Qu'est ce tu fais là.... ! Hop hop hop 🤣
    1 point
  19. A première vue, vérifie déja que les vis moteurs n'aillent pas trop près du bobinage en longueur, ca peut être source de chauffe. Dans l'idéal il faudrait qu'elle s'arrête pile et ne sorte pas de la frame direction les moteurs, si les pros peuvent confirmer 🙂
    1 point
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