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Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation dans 19/01/2022 Dans tous les contenus

  1. Une autre review axée Session5 vs Action 2 : Il y fait plein de tests différents, c'est assez intéressant. Le problème d'exposition est bcp moins présent que sur nos rushs, du coup je me demande si ta modif de l'indice de lumination ne serait pas à l'origine des passages qui semblent trop sombres. Depuis hier je retourne tous les comparatifs... je suis pas loin de craquer 😉
    4 points
  2. Il peut encore saisir copieusement son... Verre de bière. Ouf ! 😁
    3 points
  3. haha... si c'est comme le covid, ton J+4 c'est demain ?
    2 points
  4. Sur la dernière de Meekkah, par beau temps, c'est pas mal du tout non plus (en tout cas bcp moins choquant que sur nos rush) : Haha, ouais, j'en ai peur... et encore, fin de semaine c loin 🤣
    2 points
  5. Dans ce cas là prends la F212, elle sera plus solide et volera mieux. Et sera tout aussi bien pour du ciné, enfin c'est que mon avis 😉 Au pire t'as juste les bras à changer pour basculer entre F212 et C220 😉
    1 point
  6. Diatone fait quelques prix sympa sur son catalogue et possibilité de rajouter le code "HAPPY2022" POUR 10% DE REMISE. Dans les bons plans FC f722 dji a 29$, moteurs a partir de 5$ pièces etc... https://www.diatone.us/collections/on-sale
    1 point
  7. Oui, mais je pense que les conditions d'éclairage jouent énormément, sur nos vidéos on avait un soleil rasant. Mais oui faut chercher le bon réglage. Je suis sur le montage d'une alimentation directe en 5V, les connecteurs que j'avais mentionné sont les bons (SMT 2X4 8Pin). Après c'est juste une galère pour tout intégrer, mais ça va ..Le "truc" sera de faire une broche adaptable sur tous mes supports ..Et ça c'est pas simple .. Au début j'ai tenté avec ce print, mais finalement avec les cotes j'arrive à mettre les connecteur dans un autre TPU, mais pas encore finit ..Plusieurs possibilités, j'en teste donc plusieurs ..😅 NON ! Résiste ! Pense juste à ta femme qui a besoin d'un nouvel aspirateur pour faire le ménage derrière toi ! 😜 Quelle modif ?
    1 point
  8. Je confirme, ma première caméra sur mon premier drone était en 16/9, j'ai vite compris l’intérêt du 4/3. Pareil que Motard
    1 point
  9. Perso je trouve qu'en 16/9 y'a trop d'infos à aller chercher sur les côtés mais surtout, le champ de vision vertical est trop réduit !
    1 point
  10. ca parait difficile de se fier a ce test "sous couverture nuageuse". le post d'avant me paraissait beaucoup plus "précis", sur le manque de "dynamic range" .....le coup de l'update qui pourrait corriger le "faux flat", c'est vrai que ce serait bien, mais je n'y crois pas trop. Après je ne suis pas sûr que ce manque de dynamic et de flat soit vraiment un critère pour "bloquer" cet achat!... allez ... j'te donne jusqu'a la fin de la semaine pour faire tomber la CB.....🤣
    1 point
  11. c'est ce qu'il dit il me semble dans la video (vers la fin quand il a les deux frames dans les mains)
    1 point
  12. @nochamo Je ne visais pas du tout ton commentaire, c'était plutôt une remarque générale sur les frames dites "ciné" 🙂 Pour les hélices, je ne saurais pas dire si c'est 100% dégagé, je n'ai pas vu l'info sur la fiche produit (il en parle peut-être dans la vidéo ?). Mais c'est vrai, ça peut être un argument pour certains pilotes. Concernant la réactivité, je ne serais pas aussi catégorique : plus un moteur est éloigné du centre de gravité et plus il sera efficace (principe du bras de levier), ce qui aurait tendance à rendre le quad plus réactif (en plus de fournir une meilleure stabilité). L'inconvénient c'est que ça crée plus de vibrations (ce qui n'est pas un prbl en cinématique, vu qu'on a pas de mouvements secs et des lignes plutôt smooth), alors qu'en freestyle, des bras plus courts seront plus solides en cas de crash et généreront moins de vibrations.
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  13. @Roulette_65, si tu as besoin d'aide, le forum sert à ça mais lis déjà bien la documentation de ELRS. Dans ton cas ce qui va te servir en priorité c'est ce qui concerne les RX SPI, le script LUA à copier dans ta radiocommande (si tu ne l'as pas déjà fait), c'est ce script qui va te permettre de gérer la liaison ELRS TX-RX (vitesse des données, puissance d’émission ...) Et pour mettre à jour ton Meteor il te faudra installer la dernière version de Betaflight-Configurator (en ce moment Betaflight Configurator 10.8.0 Release Candidate 2). Pense à faire une sauvegarde de ta configuration avant de mettre à jour. Je ne pense pas qu'elle puisse être utilisée tel quel mais tu auras une trace de la configuration d'origine. Bonne chance !
    1 point
  14. Pour le FF, le point d'interrogation du paramètre Avering indique de ce mettre en 2_point lorsque l'on utilise une fréquence de 500hz ou 250Hz noisy et de ce mettre en 3_point pour un CRSF en 150hz. Par contre dans le préset " CRSF locked 150HZ " il définit la valeur du avering sur 2_point ??? Le truc c'est que j'ai passé ma radio sur Edge TX, mes Kwad sur BF4.3, CRFR locké en 150HZ et mes ESC en Firmware BlueJay ...... tout en même temps.....😜 Je vais déjà tester le CRSF en Profile dynamique, sur la radio je peux visualiser les valeurs RFMD, RFMD- , TQl- après le vol ...... En attendant mon ELRS pour voir si ce n'est pas un soucis de récepteur radio.... Oui c'est ce que je comptait faire en premier temps. Fait chier de tout Downgrader car a part cela ça vole niquel....et comme je suis borné je tient à trouver le coupable !!!! Le mode "Onebit" est un paramètre radio présent dans EdgeTX, à ce que j'ai compris il permet de supprimer les soucis de vitesse de communication entre les QX7 et les modules externe sans devoir modifier le hardwar de la radio. Sur ma X9D je ne suis pas sur que cela change grand chose. Je l'avais activer pour essayer mais vue que je n'avais pas de problèmes avant je suis repasser en normal. Tu utilise quoi en lien radio?
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  15. Les Traxxas 😍 Bienvenue, tu vas voir c'est pas si compliqué que ça à "programmer " un drone 😉
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  16. @Feisar Quand je dis "pas trop grave" c'est par rapport à l'amputation dont parlait le chameau. (et que j'ai une tendance à imiter Pierre Richard) Un accident reste un accident, ce n'est ni anodin, ni souhaitable. J'espère que tu n'a pas de séquelles. François Perrin.
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  17. Hé ben CA Y EST ENFIN !!! Dire depuis le début je me disais "retire le pour voir, à mon avis il doit gêner" mais comme on m'avait déjà dit auparavant dans un autre sujet que ça ne pouvait pas créer ce genre de soucis, je ne l'ai pas fait et j'aurai du le faire dès le début. Bon je vous confirme qu'un CONDENSATEUR PEUT NUIR ET CREER DES RX LOSS LORS DE DEMANDENT BREVES ET/OU FORTES DE TENSION Le condensateur fourni filtre trop ou est trop faible (je ne sais pas exactement) mais ce n'est pas adapté pour ma configuration. Après plusieurs jours à me le dire, j'ai décidé de retirer le condensateur fourni avec la FC car j'avais déjà vécu un soucis de RSSI LOW (alors que le quad était à 20cm de la radio sur table) et que j'avais également eu un RX LOSS juste devant moi à 1m50 en mettant les gaz juste pour décoller dans le jardin. Donc ça me travaillait l'esprit parce que je me disais c'est étrange que ça ressemble à ce que j'avais eu une fois avec l'autre condensateur. Surtout qu'après avoir fini l'installation de la nouvelle FC et remontage du châssis sur l'établi, j'ai eu un RSSI LOW en prenant la radio dans les mains avec le quad à 20 cm sur la table... Donc j'ai pu faire des vols plein gaz etc sans aucun RSSI LOW ni RX LOSS aux terrain habituel où je n'avais jamais eu ces soucis avant la nouvelle FC. Le seul tuc qu'il a failli arriver qui aurait pu être dramatique, ce sont les deux mirage 2000 qui sont passés juste après mon posé hier quand j'avais des RX LOSS qui faisaient monter plein pot le quad jusqu'à la hauteur où sont passés les mirage 😵
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  18. Bienvenu sur le forum Steph. Par contre fais attention, tu as la touche Capslock d’enfoncée…. 😉😁
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  19. J'ai vu le post, je suis curieux, j'ai cherché 😉 Ca va c'est pas trop grave. L'hiver dernier mais non cet été une tronçonneuse m'a caressé la main, le ralentis un peu fort faisait tourner la chaine et j'ai laissé trainer ma main... Et j'en passe avec des années dans la construction bois et mon petit genre bras cassé. edit: je suis du genre à prendre le temps de bien affûter la tronçonneuse, donc même au ralentis ça coupe.
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  20. Salut à tous, J'ai pas mal peaufiner mon AURA en 4s sous BF4.3 et je suis satisfait du feeling mais, J'ai toujours cette coupure moteur inexpliqué d'un quart seconde ( aussi bien a 100m qu'à 30m de moi... )et je n'arrive pas à trouver la cause du problème 🤬 D'après la blackbox c'est comme si pendant ce laps de temps tous mes RC commande envoyaient une valeur de zéro ???!! - Cela n'a pas l'air d'être un failsafe car les moteurs ne se désarme pas. - J'ai tout d'abord soupçonné le mode "Onebit" sur ma radio et remis en "Normal" (X9D plus 2019 avecx Edge TX 2.5) : toujours le soucis. Il y a t'il un intérêt de mettre cette valeur sur "Onebit" sur ma radio ? - Mon Crossfire est locké en 150hz. J'avais paramétré la radio pour émettre un bip lorsque le crossfire change de fréquence en mode dynamique . Lors de ma microcoupure la radio émet le bip comme si le module voulait basculer de 150,50 ou 4HZ malgré que le TX est locké en 150hz ????!!!! - Est ce que la valeur Averaging ( 2_point, 3_point ) dans le feedforward peux être à la source du problème ? Je ne sais pas qu'elle valeur choisir car le point d'interrogation à droite du Averaging indique qu'il faut mettre sur 3_point un crossfire en 150hz alors que quand je charge le preset "Crossfire locked 150hz official" ceci configure cette valeur sur 2_point....??? Qu'elle est vraiment la différence entre 2_point et 3_point ? Je suis perdu je ne sais plus si c'est un problème de paramétrage, BF4.3 RC2 ou matériel.....????!!!! Le soucis ce produit aléatoirement ( en moyenne 1 fois par lipo) aussi bien en mouvement sec que en crusing pépère... J'ai refait mes soudure sur la FC. L'immortal T est neuve et le RX n'a que quelques mois... Je vais essayer un remettant mon RX en mode dynamique pour voir si cela change quelque chose avec la valeur average sur 2_point ( preset crossfire dynamique range ). (je pourrais aussi visualiser mon RFMD- sur ma radio après le vol pour voir si mon CRSF bascule lorsque je vole dans un rayon de 200m autour de moi) J'ose plus trop essayer avec mon Diatone Roma HD en 6S avec lequel je n'ai pas encore eu ce type de défaut après quelques Tune de 4 lipo suite au passage sur BF4.3.... Encore une question sur les RX Sur mon Aura le Tx n'a que 3 mois, sur le script Lua TBS agent lite de ma radio, à coté du NanoRX il y a inscrit V3, alors que sur mon diatone le NanoRX que j'ai acheter au printemps, au lieu de V3 il y a un symbole ( un genre de sinusoîde )??? Sur Betaflight il parle de crossfire V2 et V3. C'est les TX ou RX qui sont cessé être en V2 ou V3 ??? Sur ma radio mon module TX est une version 1 avec une sortie max de 250W et la prise MicroUSB et non USB typeC. Est ce qu'il ce pourrais qu'il y ai une incompatibilité matériel entre mon TX et NanoRX V3 ? Pourtant tout les firmwares sont à la même version... Cela fait un moment que l'ELRS me fait de l'œil, un mal pour un bien: mon module Betafpv 1W et 3 RX sont sur le tarmac à SHENZEN 🤙
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