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Contenu avec la plus haute réputation dans 20/07/2020 Dans tous les contenus

  1. Mon Avenger low frame et rooster avec GPS sous Emu. Testé toute la semaine dernière pour confirmer son fonctionnement sur les deux (BN180 et 220)...Impeccable ! 😎 Par contre, ne fonctionne qu'à partir de 100m. Avant, ça fera plouf 😙 Et pas le moindre soucis moteurs ( chauds) ou ESC qui crame. Full stock Emu pour les réglages. ( juste Rates repris) Emuflight, c'est bien ! 🤩
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  2. Bonjour, la version normal à des potentiomètres et celle avec gimball hall n'en a pas mais il faut ouvrir pour le voir. c'est aussi indiqué sur le carton d'emballage (caractéristiques) mais sur l'emetteur, rien
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  3. Hello, si cela intéresse des gens parmi vous, je sais compiler les targets Emuflight sans attendre les releases officielles mais qui incluent déjà tous les fix de la prochaine release (par exemple actuellement le voltage par cellule sur l'OSD, l'altitude du GPS, etc etc). J’hésitais à ouvrir un nouveau sujet pour cela, mais ça va dépendre des demandes 😉 En tout cas pour ma MAMBAF405US, c'est déjà fait, flashé et testé et approuvé pour le voltage par cellule 👍 (pas pu encore tester le reste à cause de ma Jumper T16 qui m'a lâchée). Du coup pour les intéressés, dites-moi vos targets et je vous mettrais en ligne en PJ ici (dès que j'aurais un moment) 🙏
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  4. Bonjour à tous, Je vous présente mon tout premier build! Tout a commencé en décembre 2019. j'ai voulu me lancer dans l’aventure FPV, j'ai donc pas mal potassé sur les différents sites dédié à cet art et regardé beaucoup de vidéos. Quand j'ai enfin construit mon premier build virtuel, je l'ai posté sur le WeAreFPV forum pour profiter de l'expérience de ses membres. Vous pouvez trouver le poste ICI . c'est amusant de comparer le premier message de ce poste avec le build actuel qui n'a plus rien à voir. J'ai éclaté le budget que je m'étais fixer! mais je ne le regret absolument pas au vu du temps que je vais consacrer à cette nouvelle passion. J'ai créé une chaîne YouTube. Rien de bien extraordinaire, mais ça me permet de partager mes vidéos avec mes potes plus facilement. Lien de la chaîne ICI Merci encore à @Myre27, @Jerome, @SupraDolph, @Frankie666, @Lexus, @MXWAXX, @Motard Geek, @Siam Fpv, et à tout ceux que j'oubli. N'hésitez pas a me poser des questions sur le matériel que j'utilise, RC, Lunettes, antennes, GoPro... ou sur les configs BLHeli et Betaflight. Je suis de la Rochelle, si il y a des membres dans le coin, je serais ravie de les rencontrer. Voila il n'y a plus qu'a s’entraîner sur simulateur et IRL, en espérant réaliser de belles vidéos d'ici un an. A bientôt et bon vol les pilotes!!
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  5. Rejoins nous sur le discord tu as l'air d'avoir la motiv on aurais bien besoins de gars comme toi ^^
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  6. Ah oui tout a fais d'accord là dessus, pas de souci, je propose ce service mais à flasher uniquement en connaissance de causes et pour personnes averties 👍 Perso je consulte tous les fix de la branche et essaye de voir si'l y a des modifs à faire avant d'attendre un changelog officiel, mais j'avoue que c'est toujours nettement plus "safe" d’attendre avec un changelog plus explicite 😉
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  7. Tu n'as pas à t'excuser, l'exposé de mon cas n'était pas super clair non plus J'ai tout remis en 1.12 pour la Tango 2, et 3.72 pour les RX et TX. Je vais voir si je retrouve un fonctionnement nominal et ensuite je monterais en 1.14, et 3.73 pour voir si cela fonctionne ou pas. Merci de tes réponses
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  8. Ouaip, je m'exprime mal, je parlais des nouvelles antennes 5G qui sont en cours de déploiement Depuis 2006, les organismes de régulation européens et français ont autorisé pour les réseaux sans fil HiperLAN et Wi-Fi, l'utilisation d'une partie de ces deux nouvelles bandes de fréquences : l'une allant de 5,150 à 5,350 GHz et l'autre de 5,470 à 5,725 GHz. Pour la France, cette autorisation a été confirmée et précisée (notamment le niveau des puissances maximales d’émission) par l’Arcep, en mai 20087.
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  9. Ça fait bel et bien un bruit HORRIBLE Je viens de changer mes moteurs pour des Diatone Mamba 1408 2800KV 4-6S sur mon petit "beignet" et en même temps j'ai changé les hélices pour des iFlight Nazgul Cine 3040 3x4 3 pouces Pour tester j'ai mis une 6s 650mah, pour le bruit, c'est beaucoup mieux qu'avant, ce n'est pas encore super silencieux, mais largement moins bruyant et ça accroche mieux. Par contre pour le plafond, c'est pas bien ! 🥴 J'avais oublié que le ventilateur du plafond était en route ... J'ai donc accéléré un peu trop ..L'est partie comme une balle ... On va rester avec des 4s ..
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  10. Tu peux essayer d'augmenter le filtrage si les moteurs sont chauds, avec un cinewhoop je pense qu'il faut pas hésiter. Et tourner sous BF4.2 sans RPM Filter, c'est passer à coté du principal point fort du firmware et sans doute d'un moyen de réduire encore la température des moteurs 😉 Bref, si ca vole déjà bien, c cool, et t'as moyen d'avoir encore mieux je pense ☺ Faut pas craindre de tester Emu non plus, tu as le filtre IMU-F en plus de ce que tu as actuellement sous BF.
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  11. Bon j'ai pu le voler hier aprem. Donc je rappelle la config vite fait : Stack Mamba F405 Mini Mk2 Moteurs Mamba 1408 4000kv Foxeer Falkor TBS nano VTX TBS nano RX Lipo 4S 1300 mAh 500g en ordre de vol (sans GoPro) Donc il vole suuuuper bien, j'ai fait du vol léger tranquillou, du un peu plus nerveux, j'ai testé 2-3 dive sur des sapins et la reprise est super bonne, pour tout ça je suis super content, mais (oui il y a un mais) j'ai les moteurs bouillants... Alors c'est du BF 4.2 (c'est mon premier quad en BF 4.2 d'ailleurs) et avec la GoPro on approche les 600g donc je peux comprendre que ce soit un peu lourd pour pépère mais quand même ! Après je dit bouillant, je peux laisser mes doigts 2-3 secondes dessus avant que ça devienne trop chaud donc je sais pas si c'est normal (33°C la température extérieure). Pour info j'ai volé mon 7 pouces pendant 5 minutes (6S Liion) et les moteurs étaient tiède, et mon Remix en 5 pouce pendant 3-4 minutes (4S Lipo) et les moteurs étaient là aussi assez chaud. Du coup je sais pas trop... Votre avis sur des moteurs chaud (sans tunning) ? Je flippe de passer sous Emu du coup si déjà les moteurs chauffe en BF 4.2 stock 😕 Si vous avez une petite idée je suis preneur 🙂 Un petit Diff All des famille mais y a pas grand chose vous allez être déçu ! Et la partie PID de BF :
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  13. En image voici ma T12 pro. Toutes les mises à jours faites à réception (OpenTx, scripts Lua Emu et Beta, bootloader, module Multiprotocol) Pour les End sticks, bon à savoir c'est du M3 Un seul mot: conquis ! 🤩
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